新型干粉除鐵器的改進(jìn)后節(jié)能效果顯著
作者:恒磁除鐵器 來源:http://www.gx-sy.cn/ 時(shí)間:2022-08-19 10:08
在水泥粉生產(chǎn)線之中,為了防止金屬屑進(jìn)入立磨而引起設(shè)備振動(dòng),通常在給料帶進(jìn)入立磨機(jī)下面安裝除鐵設(shè)備,如
干粉除鐵器是比較常用的一種型號(hào)。
傳統(tǒng)的干粉除鐵器現(xiàn)場手動(dòng)控制。在磨坊開始以前,它需要在現(xiàn)場打開。立磨運(yùn)行之后,新型干粉除鐵器的直流勵(lì)磁回路連續(xù)連接進(jìn)行除鐵,自卸帶可連續(xù)旋轉(zhuǎn)完成卸鐵。自卸帶的驅(qū)動(dòng)功率一般為6kW,按照功率因數(shù)0.8計(jì)算,日耗電量幾乎為115.2 kWh。除鐵過程之中,我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)除鐵器上沒有金屬吸附時(shí),卸料帶仍會(huì)保持運(yùn)行狀態(tài),造成一定的電能浪費(fèi)。
針對(duì)上述情況,我們對(duì)新型干粉除鐵器的電氣控制系統(tǒng)作了相應(yīng)的改進(jìn)。采用PLC模塊控制,由中央控制計(jì)算機(jī)設(shè)定自卸帶的啟動(dòng)和旋轉(zhuǎn)時(shí)間。立磨運(yùn)行之后,連續(xù)接通干粉除鐵器的直流勵(lì)磁電路進(jìn)行除鐵,每11分鐘完成一次自卸帶,運(yùn)行1分鐘。改進(jìn)之后,自卸帶每天運(yùn)行2小時(shí),按功率因數(shù)0.8,日耗電量降低至9.6千瓦時(shí)。經(jīng)驗(yàn)證改進(jìn)之后的實(shí)際生產(chǎn)效果,既能滿足生產(chǎn)的需要,保證金屬異物不會(huì)被接地,又能減少電能的消耗,節(jié)約電能。同時(shí),由于設(shè)備運(yùn)行時(shí)間短,維護(hù)成本相應(yīng)降低,使用效率非常理想。